1. 裝車機簡介
移動式裝車機(以下簡稱裝車機)是一種在港口鐵路專用軌道上運行的大型裝卸設備,可沿軌道行走或移動,其臂架具有伸縮功能,能夠連續(xù)不斷地將堆場上的礦石等散貨裝入火車貨箱內,并可同時為 2 列平行停放的火車進行裝車作業(yè),因此其裝卸作業(yè)效率很高。我們日照港礦石堆場目前共有 4 臺 ZC3500 型裝車機,其外形如圖 1 所示。

2. 存在問題
ZC3500 型裝車機懸臂膠帶驅動機構由Y250M-4 型 電 動 機、YOX Ⅱ Z-450 型 液 力耦 合 器、MC3RLSF0325 型 減 速 器、GICLII YA100×212 型聯(lián)軸器組成,如圖 2 所示。其動力傳輸路線如下:電動機通過液力耦合器驅動減速器運轉,減速器通過聯(lián)軸器驅動懸臂膠帶滾筒轉動,由懸臂膠帶滾筒帶動懸臂膠帶運行,從而實現(xiàn)礦石散貨裝卸作業(yè)。

堆場設備經過長期使用,其裝車機軌道發(fā)生沉降,造成裝車機整機行走過程中產生較大振動,導致懸臂膠帶驅動機構主要部件的同軸度經常產生較大偏差,運行一段時間后就需要進行調整。但是調整該同軸度時,遇到以下 3個問題:一是由于裝車機懸臂膠帶驅動機構安裝在裝車機懸臂大梁的外側面,其電動機、減速器無法采用吊車或手拉葫蘆輔助調整,只能通過人工方式采用撬棍進行調整;二是裝車機懸臂膠帶驅動機構各部件連接同軸度精度要求較高(軸向及徑向誤差不大于 0.10mm),達不到同軸度精度要求會造成裝車機驅動機構運行不穩(wěn)定;三是每次調整同軸度所需時間較長(約為 8h),嚴重影響裝卸進度和效率。
3. 改進方法
由于裝車機懸臂膠帶驅動機構存在以上問題,我們決定對其進行技術改進,經過深入調研,制定并實施了 4 項具體改進方法,如下所述。
一是將原有的電動機平臺和減速器平臺合二為一,從平臺基礎上保證電動機與減速器的同軸度。改進后的懸臂膠帶驅動平臺總成如圖 3 所示。

二是將原有電動機底座上下、左右、前后6 個自由度方向加裝頂絲,使電動機 6 個自由度方向均可使用頂絲進行精細調整,避免在調整電動機同軸度過程中,由于電動機質量過大,采用撬棍撬動方法進行調整。改進后的電動機底座如圖 4 所示。

三是在減速器底座左、右側各加裝 1 個夾塊,將夾塊與減速器安裝座孔用螺栓固定好,直接放置在驅動平臺上,通過敲擊移動兩側夾塊的方式,將減速器快速定位。
四是優(yōu)化同軸度調整工藝,即使用卡環(huán)式同軸度對正儀與百分表配合,以膠帶滾筒為基準向電動機一側進行同軸度調整。卡環(huán)式同軸度對正儀由 2 只半圓形卡環(huán)組成,如圖 5 所示。這 2 只半圓形卡環(huán)及內環(huán)擋圈由車床一次加工成型,以保證內環(huán)擋圈與外圈端面的垂直度。車削完成后,由直線切割機分割為對稱的 2 個半形卡環(huán)。卡環(huán)外圈端面尺寸由液力耦合器輸出軸至制動環(huán)的間距決定,具體尺寸需實際測量;卡環(huán)外徑以實際測量的制動環(huán)外徑為準。

4. 同軸度調整方法
懸臂膠帶驅動機構各組件的同軸度調整方法如下:首先,將卡環(huán)式同軸度對正儀卡在液力耦合器輸出軸的外端面,用刀口尺沿軸向緊靠制動環(huán),上、下移動量調節(jié)螺栓觀察制動環(huán)與卡環(huán)式同軸度對正儀之間的間隙;然后,根據該間隙,調整電動機底座上相關調整螺栓;最后,使用百分表檢測調整懸臂膠帶驅動機構各組件的同軸度精度,若不合格,通過左右移動量調節(jié)螺栓M1、M2、M3、M4,上下移動量調節(jié)螺栓 M5、M6、M7、M8, 前、 后 移 動 量 調 節(jié) 螺 栓 M9、M10 再次進行微調,即可完成調整工作。
5. 改進效果
對裝車機懸臂膠帶驅動機構實施上述改進后,調整其同軸度所需時間由原來的 8h 縮短為3h,大幅度壓縮了調整時間,提高了調整效率,提高了裝車機的利用率,消除了裝車機膠帶驅動機構運行過程存在的安全隱患。
作者:田鑫 魯偉 徐振奇 李磊
來源:《工程機械與維修》2018年第二期
修機|移動式裝車機懸臂膠帶驅動機構存在問題及改進方法
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來源:匠客工程機械
1. 裝車機簡介
移動式裝車機(以下簡稱裝車機)是一種在港口鐵路專用軌道上運行的大型裝卸設備,可沿軌道行走或移動,其臂架具有伸縮功能,能夠連續(xù)不斷地將堆場上的礦石等散貨裝入火車貨箱內,并可同時為 2 列平行停放的火車進行裝車作業(yè),因此其裝卸作業(yè)效率很高。我們日照港礦石堆場目前共有 4 臺 ZC3500 型裝車機,其外形如圖 1 所示。
2. 存在問題
ZC3500 型裝車機懸臂膠帶驅動機構由Y250M-4 型 電 動 機、YOX Ⅱ Z-450 型 液 力耦 合 器、MC3RLSF0325 型 減 速 器、GICLII YA100×212 型聯(lián)軸器組成,如圖 2 所示。其動力傳輸路線如下:電動機通過液力耦合器驅動減速器運轉,減速器通過聯(lián)軸器驅動懸臂膠帶滾筒轉動,由懸臂膠帶滾筒帶動懸臂膠帶運行,從而實現(xiàn)礦石散貨裝卸作業(yè)。
堆場設備經過長期使用,其裝車機軌道發(fā)生沉降,造成裝車機整機行走過程中產生較大振動,導致懸臂膠帶驅動機構主要部件的同軸度經常產生較大偏差,運行一段時間后就需要進行調整。但是調整該同軸度時,遇到以下 3個問題:一是由于裝車機懸臂膠帶驅動機構安裝在裝車機懸臂大梁的外側面,其電動機、減速器無法采用吊車或手拉葫蘆輔助調整,只能通過人工方式采用撬棍進行調整;二是裝車機懸臂膠帶驅動機構各部件連接同軸度精度要求較高(軸向及徑向誤差不大于 0.10mm),達不到同軸度精度要求會造成裝車機驅動機構運行不穩(wěn)定;三是每次調整同軸度所需時間較長(約為 8h),嚴重影響裝卸進度和效率。
3. 改進方法
由于裝車機懸臂膠帶驅動機構存在以上問題,我們決定對其進行技術改進,經過深入調研,制定并實施了 4 項具體改進方法,如下所述。
一是將原有的電動機平臺和減速器平臺合二為一,從平臺基礎上保證電動機與減速器的同軸度。改進后的懸臂膠帶驅動平臺總成如圖 3 所示。
二是將原有電動機底座上下、左右、前后6 個自由度方向加裝頂絲,使電動機 6 個自由度方向均可使用頂絲進行精細調整,避免在調整電動機同軸度過程中,由于電動機質量過大,采用撬棍撬動方法進行調整。改進后的電動機底座如圖 4 所示。
三是在減速器底座左、右側各加裝 1 個夾塊,將夾塊與減速器安裝座孔用螺栓固定好,直接放置在驅動平臺上,通過敲擊移動兩側夾塊的方式,將減速器快速定位。
四是優(yōu)化同軸度調整工藝,即使用卡環(huán)式同軸度對正儀與百分表配合,以膠帶滾筒為基準向電動機一側進行同軸度調整。卡環(huán)式同軸度對正儀由 2 只半圓形卡環(huán)組成,如圖 5 所示。這 2 只半圓形卡環(huán)及內環(huán)擋圈由車床一次加工成型,以保證內環(huán)擋圈與外圈端面的垂直度。車削完成后,由直線切割機分割為對稱的 2 個半形卡環(huán)。卡環(huán)外圈端面尺寸由液力耦合器輸出軸至制動環(huán)的間距決定,具體尺寸需實際測量;卡環(huán)外徑以實際測量的制動環(huán)外徑為準。
4. 同軸度調整方法
懸臂膠帶驅動機構各組件的同軸度調整方法如下:首先,將卡環(huán)式同軸度對正儀卡在液力耦合器輸出軸的外端面,用刀口尺沿軸向緊靠制動環(huán),上、下移動量調節(jié)螺栓觀察制動環(huán)與卡環(huán)式同軸度對正儀之間的間隙;然后,根據該間隙,調整電動機底座上相關調整螺栓;最后,使用百分表檢測調整懸臂膠帶驅動機構各組件的同軸度精度,若不合格,通過左右移動量調節(jié)螺栓M1、M2、M3、M4,上下移動量調節(jié)螺栓 M5、M6、M7、M8, 前、 后 移 動 量 調 節(jié) 螺 栓 M9、M10 再次進行微調,即可完成調整工作。
5. 改進效果
對裝車機懸臂膠帶驅動機構實施上述改進后,調整其同軸度所需時間由原來的 8h 縮短為3h,大幅度壓縮了調整時間,提高了調整效率,提高了裝車機的利用率,消除了裝車機膠帶驅動機構運行過程存在的安全隱患。
作者:田鑫 魯偉 徐振奇 李磊
來源:《工程機械與維修》2018年第二期
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